江南造船交付3600車汽車滾裝運輸船
軍工資源網(wǎng) 2022年06月15日6月13日,中國船舶集團旗下江南造船為UECC公司建造的3600車汽車滾裝運輸船(PCTC)系列船第二艘“AUTO ACHIEVE”正式簽字交付。
船型介紹
與其首制船一樣,該船采用LNG雙燃料+電池混合動力+EMS能源管控系統(tǒng),由上海船舶設計院(SDARI)設計,掛MAR(葡萄牙)旗,入級DNV船級社。
該船總長169.1米,型寬28.0米,裝載了C型罐,采用燃油和天然氣雙燃料動力,滿足IMO Tier NOx排放限值,船上的天然氣容量可滿足全航程需求。
該系列首制船被評為2021“年度世界名船”。在后續(xù)船建造中,項目團隊秉承“集眾人之慧,敬風險之畏,亮江南之品,創(chuàng)歷史之最”建造思路,堅持保穩(wěn)固、促提升,在克服疫情影響的同時,主動作為、再次提升,特別是將船東意見以及公司要求的自檢項目提前進行了應對解決,更是將首制船的保修意見全部覆蓋后續(xù)船型,真正達到了“0意見”交船。
汽車滾裝船船型高大,重心偏高,為控制整船重心,普遍大量采用薄板結構,因而薄板裂紋及振動噪聲成為了該類型船舶的“通病”。項目團隊自首制船起,嚴格執(zhí)行薄板焊接及精度管控,通過試驗模擬,對整船風道等振動控制難點進行專項攻關,確保了該系列船至今未出現(xiàn)薄板裂紋情況,振動噪聲水平均優(yōu)于設計標準,得到了船東船檢的一致認可。
該船于2月28日出發(fā)試航,在試航期間出現(xiàn)的問題,成為項目團隊回廠后首先要解決的問題。
該船配備的C型罐中裝有98%和95%的高液位傳感器,試航回廠后雖及時更換但95%的液位傳感器依舊存在異常。在服務商無法到場的情況下,項目團隊主動尋找原因。由于實體液罐體量過大,加氣工序復雜,完成一次實驗可能就需要10天。為有效節(jié)省人力物力與財力,他們自己動手做了一個內(nèi)徑為160mm,高為2.5m的迷你工裝,前前后后經(jīng)過了8次試驗,最終確定了傳感器報警與溫度有關——在-30℃~-65℃的溫度區(qū)間內(nèi)報警系數(shù)過于靈敏。
——該船主師邱華海
顏值逆天、優(yōu)雅“指揮”——極致細節(jié)追求
此次交船的一大亮點就是達成了“極致白手套”工程。試航回來留給涂裝部的時間非常有限。全船清潔、外板清潔、艉門等每一處油漆翻新、細節(jié)美化都成為了船東檢驗的關鍵。
看上去不太大的船舶,因為內(nèi)部有10層汽車甲板,所以合計面積甚至超過8個標準足球場。為了達成船東“極致白手套”的要求,負責全船清潔的涂裝部部長助理王惠能將人員分為3人一組,親自上陣演示:先用刷子掃一遍灰,再用濕抹布、干抹布輪番清掃。從艉門進入到汽車甲板的時候,那些燈罩、電纜架的背側、機艙里設備的細縫處,甚至被捆扎在一起的電纜縫隙,都沒有放過。右手拿著一根木筷的王惠能像極了即將登臺的交響樂指揮家,不過這根“指揮棒”是為了撐開電纜縫隙,做到全方位清潔無死角。
疫情之下、逆行而上——復工防疫兩手抓
該船于3月14日結束試航任務返廠,試航團隊一回來面臨的就是上海日趨嚴峻的疫情形勢。3月17日,公司全員轉化為防疫模式。
試航人員中共有13人從試航至今,就沒有回過家。期間調(diào)試團隊克服人員短缺困難,不分職務、不分專業(yè),見縫插針式進行系統(tǒng)調(diào)試攻堅。
——該船調(diào)試負責人劉登華
在復工復產(chǎn)壓力測試階段,生產(chǎn)部門員工背上行囊入住廠區(qū),僅涂裝一部前后即組織了200余人,部門更是每日安排值班管理人員與駐廠員工同吃同住,保證了項目復工工作穩(wěn)定推進。
據(jù)悉,該系列3600車汽車滾裝運輸船首制船在歐洲一經(jīng)亮相,就憑借其優(yōu)秀的性能與過硬的江南質(zhì)量,引起了歐洲航運市場的巨大轟動。目前已有多家公司向江南造船拋出橄欖枝,尋求合作意向。
(來自:江南造船)